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在生物質電廠和熱電出產企業中,鍋爐的輸灰體系都采用濃相力量輸灰體系,但體系功耗較大,配件價格高導致運轉本錢高,在實際出產過程中,減少運轉保護量是運轉人員重視的要點。現在一種小機組的稀相輸灰體系因為結構簡略、運轉保護便利逐漸被更多小機組采用,成為小機組力量輸灰的一種發展趨勢。
目前稀相力量輸灰設備多采用料封泵、旋轉給料閥和噴射器三種輸灰設備,其間料封泵是運用作用較好的設備。以130t/h鍋爐輸灰體系進行稀相力量輸灰的改造,將改造情況總結如下:
一、設備改造標準
1.料封泵:類型LG125,數量2臺
2.輸灰管線:管道為Φ133,長度70米,輸灰彎頭7個
3.羅茨風機:風量15m3/min,風壓0.05MPa,功率22kw
4.灰庫高度:25米
二、改造后運轉狀況
1.安穩正常運轉,料封泵性能安穩牢靠,管道沒有出現磨穿現象,沒有漏灰現象。
2.檢查修理正常,的確減輕了操作修理量和檢修保護量。
3.沒有其他的問題。
三、改造前后對比:
1.運轉牢靠性顯著進步。改造前的倉泵輸灰體系問題多,比如:圓頂閥卡澀、密封圈破損、流化盤磨損、輸灰管阻塞等問題頻發,改造后體系安穩,故障率低。
2.改造后保護量顯著下降。改造前每次檢修都需要更換圓頂閥和密封圈,還有圓頂閥卡澀處理、輸灰管線疏通等問題,每次停爐檢修大約花費12工時,改造后只需每次檢修時拆開硫化盤整理檢查,2個工時可解決問題。
3.運轉經濟性進步。改造前需要開3臺空壓機持續加載運轉,耗電量非常大,現在只需要運轉一臺空壓機且間斷加載,用電量顯著下降。
四、改善意見
主張設置三臺羅茨風機,兩用一備,這樣體系牢靠性、安穩性更高,輸灰管道主張運用陶瓷防磨彎頭。
改造后的料封泵與以前的倉泵力量輸灰相比,大大減少了運轉人員的工作強度和檢修保護工作,節省了很多的壓縮空氣,進步工廠的經濟效益,體系運轉安穩牢靠,輸灰作用好。但稀相力量輸灰存在結構簡略,體系自動化程度低,所以它合適應用在自動化程度要求不高、輸灰間隔不超過300米的中小型電廠中。